第35卷第5期 106 2012年10月 水电站机电技术 Vo135 No.5 .Mechanical&Electrical Technique ofHydmpowerStation 0ct2012 .向家坝地下电站机组引水隧洞排水方式探讨 陈刚 ,李春艳 ,陈宙 ,谢明 (1.向家坝水力发电厂,四川宜宾644612;2.三峡水力发电厂,湖北宜昌443133) 摘要:对于大管径长引水隧洞的水轮机组,有必要对引水隧洞排出积水的方式进行探讨,通过分析比较各种排水 方式的优劣,寻求一种与实际情况相符合的高效安全的排水方式。特别是对于调节库容小,检修工期要求紧的电站, 这种探讨尤为必要。 关键词:水轮机组;引水隧洞;排水方式 中图分类号:TV732 文献标识码:B 文章编号:1 672—5387(201 2)05—01 06—03 1概述 向家坝水电站右岸地下电站水轮机进水口快速 门设在引水隧洞进水塔内,孔口尺寸11 m×15-5 m, 表1引水隧洞长度、直径以及隧洞洞内积水量 底坎高程325 m,设计水头55 m。在快速门后设有两 个通气孔,通气孔面积为2 x 3.97 mz。 2引水隧洞及蜗壳 右岸地下电站引水系统采用单机单管的布置形 式,包括进水口和引水隧洞两个主要建筑物。每台机 组设1条引水隧洞,相邻隧洞之间的中心间距36 m, 口,取水口直径4}600 mm,引水管4,500 mm。 3引水隧洞排水方式分析 向家坝右岸地下电站引水隧洞积水容量巨大, 引水隧洞最长的8号机,积水容量达到46 134 m3。 机组检修时,要安全高效的排出引水隧洞的积水,需 洞型为圆形,分别由上平段、上弯段、斜井段、下弯段 和下平段组成。隧洞人口中心高程332.2 m,出口中 心高程255 in。引水隧洞在下弯段以前采用钢筋混 凝土衬砌,衬砌厚度为1 m。为了防止引水管道内的 高压水渗入厂房,影响地下厂房的围岩稳定,引水隧 洞在下弯段之后采用钢衬,5号、6号机引水隧洞的 钢衬厚度为38 mm;7号、8号机引水隧洞的钢衬厚 度为40 mm。5号、6号机引水隧洞在厂房前15 m, 洞径由13.4 ITI渐变为与蜗壳进口相同的尺寸1 1.47 m, 洞内最大流速为6.39 m/s;7号、8号机引水隧洞在 厂房前25 m,洞径由14.4 ITI渐变为与蜗壳进口相同 的尺寸11.47 ITI,洞内最大流速为5.53 rrds。根据5~ 要采取一个可靠而有效的途径。排出积水通常有以 下几种途径:(1)通过蜗壳盘形阀排水;(2)通过技术 供水系统排水;(3)在停机过程中落快速门排水;(4) 快速门做防动措施后开导叶排水。 3.1通过蜗壳盘形阀排水 在蜗壳最低高程V249-3 m处设有1个西800 mm 的下拆式蜗壳盘形阀,盘形阀为油压操作,盘形阀阀 口与阀盘采用锥形不锈钢密封圈密封。向家坝电站 初期蓄水运行水位为 354 rn,建成后死水位为 8号机机组引水隧洞长度和直径可以大致估算出隧 洞洞内积水容量,见表1。 370 m,最高水位V380 m。盘形阀所承受的水压力至 少有100 m水柱,在如此高的水压下直接用蜗壳盘 形阀排水,水力对于阀盘和阀座产生的振动和气蚀 是非常严重的 还容易造成阀杆断裂阀盘脱落的危 险,这些破坏性的损伤严重威胁到了电站的安全稳 定运行。这种排水方式不适合向家坝这种高水头、超 收稿日期:2012—07—04 蜗壳进口直径11.47m,进口距机组中心11.65m, 在蜗壳最低高程处设有1个直径4,800 mm的下拆 式蜗壳盘形阀,盘形阀内表面与蜗壳内表面齐平,积 水从蜗壳盘形阀引至尾水锥管244 m高程。在蜗壳 进口段自蜗壳腰线向下45。处设置技术供水取水 作者简介:陈刚(1978一),男,工程师,从事水电站运行管理工作。 陈刚,等:向家坝地下电站机组引水隧洞排水方式探讨 107 大管径引水隧洞的水电站。 3.2通过技术供水排水 不能继续维持额定转速时,及时按下紧停按钮。这种 排水方式好处是利用机组停机过程就将积水排出,效 率非常高。但是存在一定的风险,对于时机的把握要 蜗壳进口段自蜗壳腰线向下45。处设置技术 供水取水口,取水口 ̄b600 mm,引水管6500 mm。需 及时准确,需要在有经验的值班员指导下进行操作。 在这种方式操作过程中,要特别注意引水隧洞 因水面下降而产生的“吸气”现象。在快速门动水落 门形成明流的初始阶段,门后水流脱空区逐渐增大, 由通气孔进入的空气大部分是掺杂在水中的,有一 要检修机组停机后,全关机组进水口快速门并做好 防动措施。打开机组技术供水总阀,将引水隧道内积 水通过技术供水系统排至尾水。这也是目前三峡电 站较为常用的一种压力钢管排水方式。三峡左右岸 都是坝后式厂房,压力钢管相对较短,积水量约为 14 725 m3,按照三峡的经验,通过技术供水一般3.6 h 就可以把压力钢管的积水排至与尾水平压。向家坝 右岸地下电站技术供水减压阀额定流量2 100 m3/h, 将两路并联减压阀都投入,5~8号机的引水隧洞排 水时间大致为6.2、7.5、10.1、11.5 h。向家坝电站正常 蓄水位V380 m,死水位 370 rn,防洪汛限水位 370 m。当上游溪洛渡电站建成后,汛期大发期间,如 果遇到比较紧急的情况下机组需要排水检修,由于 防洪汛限水位,向家坝水库将无法满足溪洛渡 电站的下泄要求。这样的排水速度将严重影响到机 组检修的工期,必将导致无谓的弃水,这与电站的经 济高效运行的理念相违背。但是这是一种很安全的 排水方式,在枯水期,检修工期允许的情况应该尽量 采取这种排水方式。 3.3在停机过程中落快速门排水 在遇到计划性检修或者需要马上停机临检时, 可以在机组停机至空转后直接快闭快速门进行引水 隧洞的排水,这种情况实际上就是一个动水落门的 过程。根据设计,向家坝电站快速门的快闭时间为 210 s,调速器事故停机电磁阀动作以后导叶由全开 到全关的时间为20 s。监控系统设有快速门快闭动 作并且快速门开度小于80%时,启动二类机械事故 停机的控制流程(MARK2.1)。这就需要我们在发快 闭命令之前,先将快闭动作启动二类机械事故停机 软连片退出。如果不采取这样的措施,就会出现导叶 全关后,引水隧洞的积水还没来得及排完的情况。监 控系统发令机组停机至空转后,发快闭命令。在快速 门全关后,密切监视机组转速和导叶开度。当机组不 能继续维持额定转速运行时,按下紧停按钮,机组停 机,导叶全关。引水隧洞的积水就在停机过程中排完。 这种停机方式有三个关键点需要控制:(1)停机之前 要做好相关的措施,屏蔽监控系统与快闭相关的事 故停机流程,保证机组导叶不至于因停机流程启动 而过早关闭;(2)一般采用机组解列至空转后再快闭 快速门的方式,防止逆功率保护动作;(3)机组转速 部分通过水轮机被水流带至下游,因过机流速较小, 被挟带而下的气量有限,这时的通气量比较小。随着 闸门不断下降,门后水跃区继续扩大,最终水流脱顶 进人斜管段,此时出水中带有少量空气外,隧道内水 面不断下降,形成“吸气”现象,使通气孔大量进气, 瞬时风速达到最大值。快速门在接近全关的时候,上 止水才起到密封的作用。当快速门处于动水关闭过 程中明满流转变的临界相对开度(约0-3~0.5)时, 上止水与坝体还存在10 600 mm X 150 rnm的空隙, 该空隙将形成进气的通道,导致快速门泵房产生负 压。某电站6号机在动水落门过程中压力钢管产生 “吸气”现象,导致快速门机房内形成很大的负压,将 泵房内通风的轴流风机和泵房门吸掉损坏。后来专 门针对该情况进行了技术改造,将泵房门由平板门 改为栅格门,并在墙体上凿开若干个足够大的通气 孔。向家坝右岸地下电站快速门泵房是用水泥盖板盖 住的,而泵房未设置任何通气孔。在动水落门过程中 是否会出现较大负压而产生破坏性影响的情况,还 需要进一步的现场试验证实。因此,采用停机过程中 落门排水是否可行需要进行动水落门试验来检验。 3.4快速门做防动措施后开导叶排水 3.4.1在保证机组不转动的前提下小开度开启导叶 排水 机组全停后,将快速门全关并做好防动措施,现 地手动小开度开启导叶排水(约3%开度)。需要采 取的措施:(1)风闸顶起;(2)投入高压油减载装置; (3)投入水导外循环装置。需要将风闸顶起是为了防 止机组转动,投入高压油减载装置和水导外循环装 置是为了防止导叶开度开得过大,机组拖动风闸缓 慢转动后,推力瓦和水导瓦长时间干摩擦而将瓦烧 坏。因此导叶开度的控制是关键,不能开得过大。根 据三峡电站水轮机组运行的经验,在额定水头下,投 入高压油减载装置后,机组在导叶漏水的作用下,就 开始蠕动。若开度开得过大,机组就有可能转动而将 风闸磨坏。某电站就出现过在开导叶排水的过程中 将风闸磨损的情况。2003年10月4 13 6号机组动 108 水电站机电技术 第35卷 应力试验结束后,进水口闸门全关,需将压力钢管排 水后对机组进行检查。运行人员接到排水令后,准备 现地手动开导叶排水,在未将调速器N1500切至 “检修”模式的情况下,给调速器开机令,调速器执行 了正常的开机流程,机组转速最高上升至30.6%Ne, 期间风闸一直在投入,导致风闸闸板磨损3~4 mm。 采用这种小开度开启导叶(不让机组转动)的排水方 式,需要严格控制好导叶开度,导叶开度需要在试验 中确定,并且开度的大小跟水头以及机组本身的特 性有关系。正因为这种不确定性,如果操作不当就会 产生有很大的风险。 3.4.2开机至空转过程中排水 开机至空转排水的过程也存在引水隧洞水面下 降产生的“吸气”现象,与动水落门不同的是,快速门 在开机之前已经全关并做防动措施,快速门水封已 经将引水隧洞完全密封,引水隧洞补气全部由补气 孔来承担,泵房不会产生负压的情况。开机前需要做 好相关措施:(1)快速门全关并做好防动措施;(2)断 开机组启励电源;(3)机组出口开关断开,刀闸拉开, 并断开相应动力电源及操作电源。这些措施的存在 会导致监控系统正常的开机条件不满足,因此不能 以监控系统自动开机至空转流程来执行相关操作。 考虑到向家坝电站监控系统设有手动单步开机流 程,主要用于机组的无水联调试验以及启动试验等, 其特点是:(1)不受开机条件,只要发令,LCU 就执行当前步操作;(2)手动单步开机流程单步执行 没有时间,超时流程不复归;(3)当前流程就绪 以后才能执行下一步;(4)可随时将流程复归。根据 这些特点,可以采用监控单步开机流程来逐一启动 相关辅助设备,各辅助设备均按顺控流程启动,避免 了繁杂的手动操作,减小了出错的几率。执行到调速 器开机这一步时,将流程复归并切至自动。在调速器 现地电调柜手动开导叶,至机组转速上升至额定。在 这一过程中,要尽快将机组转速调至额定,减少机组 在低转速运行的时间,以减小对推力瓦的损伤。随着 引水隧洞的水量的减少,机组转速开始下降,在下降 到20%Ne时投入风闸,让机组转速迅速降到0。机 组全停后全关导叶投入锁锭,停运相关辅助设备。这 种排水方式操作相对复杂一些,没有磨风闸的风险。 开机前要确保高压油减载装置投运,开机至额定转 速时,要严格控制导叶开度,防止机组过速。空载导 叶开度需要在机组调试时确定,还要考虑到水头变 化的影响。机组转速降下来后要在适当的转速及时 投人风闸。这种排水方式操作相对复杂,对于风闸和 推力瓦来讲相对安全,但是需要启停机组一次,会对 机械设备增加一次疲劳损伤。 4总结 蜗壳盘形阀排出引水隧洞的积水具有极大的风 险,基本上都不采用,只有在蜗壳与尾水平压以后, 才使用蜗壳盘形阀排出蜗壳内积水。 向家坝水电站是一个季节性比较强的电站,枯 水期水量仅够1~2台机组运行,备用机组较多,方 式安排也比较灵活,机组检修的工期安排也不会很 紧急,因此在备用机组较多的枯水期,通过技术供水 来排水是比较好的方式,也是最安全可靠的方式。 对于机组停机进行计划性的检修或临检,可在 停机过程中动水落门排水,简单直接。这种方式需要 机组调试时进行动水落门试验,需要对快速门、流 道、通气孔以及泵房等各项设计进行充分验证,确认 其安全性以后才能运用。特别是对于泵房密闭式的 结构,动水落门产生的负压是否会产生破坏性的影 响,还需要通过试验来验证。 采用小开度开启导叶排水方式,在操作之前要 先投入风闸、高压油减载装置以及水导油外循环系 统,需要特别注意导叶开度不宜过大,避免机组转动 将风闸磨坏。特别是对于向家坝电站800 MW巨型 机组,必须要对机组在导叶开启过大后较长时间低速 转动采取预控措施,防止推力互导瓦烧毁。这种方式对 导叶开度的控制要求非常严格,存在烧瓦的风险,对 值班员操作要求较高,应尽可能少用这种方式排水。 考虑到向家坝右岸地下电站引水隧洞水量较 大,可采用开机至空转排水方式。这种方式除了操作 之前要采取必要的措施外,机组各辅助设备均按监 控系统顺控流程自动执行,不会遗漏或误操作,同时 也可避免机组在低转速下长时间运行导致轴瓦烧毁 的危险。整个过程类似机组启动试验手动开机过程, 值班员对整个操作过程都比较熟悉,有较强的可操 作性。对于检修工期比较短,机组由备用转检修时, 可采用该方式排水。 参考文献: [1】15F快速门动水闭门试验报告IF-].三峡水力发电厂. 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