300MW双水内冷汽轮发电机励磁碳刷滑环发热原因分析及处理
【摘 要】碳刷和滑环是发电机动静接触和交换能量的设备,是发电机励磁系统的重要组成部分。但是运行中由于很多原因,时常出现发热现象,严重危及发电机的安全运行。
【关键词】碳刷;滑环;发热;分析原因;处理
引言
碳刷是发电机动静接触和交换能量的设备,碳刷运行的好坏,直接关系到发电机的运行安全,然而实际运行中,碳刷与滑环发热现象极为普遍,如果不能及时有效地采取措施加以处理,或者处理不得当,将会扩大故障,造成严重发热、滑环烧坏,导致发电机停机事故;造成不必要的损失。
1 设备简介
广东粤华发电有限责任公司(黄埔发电厂),有两台300MW发电机组,是上海汽轮发电机有限公司制造,型号:QFS-300-2,冷却型式为双水内冷。发电机滑环采用优质耐磨合钢40Cr2MoV锻造成型,加工后再经热处理而成,在滑环处园表面车有螺旋形槽,以消除炭刷与滑环表面间在高运转时形成的空气薄膜层,改善二者之间的接触。滑环上开有许多斜向通风孔,利于加强滑环本身及碳刷的冷却,二个滑环之间还装有1只离心式风扇;冷空气由两个滑环的外侧进入,中间出去(见转子滑环结构示意图),采用下出风方式、即进出风用管道,布置在运转层下引出,以降低噪声和排出碳粉。刷架为TSB-300安全型刷架,每个滑环上有40只碳刷,正负极共80只碳刷,碳刷型号为S27。
碳刷沿滑环圆周近似均匀分布,通过刷握、铜支架安装在刷架上。刷架两端装有绝缘隔板,每个滑环上分别设置四列碳刷(见碳刷分布示意图)。发电机转子额定励磁电压365V额定励磁电流1850A,刷握采用恒压式。
2 情况介绍
黄埔发电厂300MW机组一般満负荷运行时无功是110-120Mvar,转子电流约1630-1670A,滑环碳刷共80个,每极40个,平均电流约41A,运行以来一直以来都存在滑环碳刷电流分布不平衡现象,发热的等现象,特别是2008年9月#5机部分滑环碳刷温度80-94.1°C,滑环碳刷碳刷与转子接触面温度达121℃,温度还有上升趋势,而且碳刷电流分布很不均匀,测得部分碳刷电流只有4A、5A,而有个别碳刷电流达80、90A,碳刷出现不正常的跳动或卡涩,并出现火花,刷辫烧断或脱辫现象。
3 引起碳刷、滑环发热的因素
碳刷发热量由4部分组成:碳刷自身电阻发热Q1,碳刷接触压降发热Q2,磨擦发热Q3,刷辫与碳刷接触电阻和散流电阻发热Q4。
碳刷总体发热量为量:Q=Q1+Q2+Q3+Q4
这四部分在碳刷发热总量中所占比例大小,随着碳刷运行阶段及状况的改变而不断变化。
滑环的发热由3部分组成:滑环自身电阻发热Q11,碳刷接触压降发热Q22,碳刷热传导热量Q33
滑环的总体发热量为:Q′=Q11+Q22+Q33
在滑环发热总量中,滑环的发热由碳刷的发热量决定,随着碳刷温度的整体变化,滑环温度随之将有不同程度的变化。
4 碳刷运行中发热的起因分析
(1)碳刷的接触电阻:滑环与碳刷是通过滑动接触来传递功率的,碳刷与滑环的接触面上,很容易形成一层氧化膜,如果氧化膜形成不好,会使接触电阻增大,接触压降增大,碳刷通流变差,引起碳刷过热、冒火,继而使整个滑环温度升高、过热,如此恶性循环、连锁反应,可能形成滑环环火,严重时烧毁刷辫、刷握。
(2)碳刷卡阻:碳刷和刷握间间隙太小,碳刷通过电流后发热,刷体膨胀,易卡在刷握,这时拉动刷辫感觉很紧;部分碳刷由于振动、刷握不垂直等原因,会在刷握一侧的上沿和另一侧下沿产生明显卡阻,这几种形式卡阻,用直流钳表仍可测得电流,容易被误导,但碳刷却已经失效,致使其它碳刷分配的电流增加,发热增加。
(3)碳刷压力减小:压力小到一定程度,接触不稳定,接触压降增大,接触压降发热明显增加,如有恒压弹簧与碳刷间无绝缘垫片,使弹簧分流受热被退火失弹性,由于弹簧压力不足,刷握和碳刷加长增加了碳刷侧面磨擦阻力,碳刷被阻在握内。
(4)碳刷接触面形成气膜:碳刷在允许最大速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动,使流过碳刷的电流不稳定。
(5)电流平衡的破坏:运行一段时间后,碳刷的磨损量相近,但出现了氧化膜(氧化膜应均匀并有光泽)、气膜、卡阻等因素,碳刷磨短或弹簧压力降低,碳刷接触面的接触紧力减小,碳刷间电流重新分配,每条碳刷的电流差别增大。当环境温度升高或励磁电流增加时,随时可引起发热,造成平衡破坏。
(6)其他:碳刷牌号选用不当,太硬或品质硫;滑环斜向通风孔被污物阻
塞,或滑环通风道进风滤网被污物阻塞;转子线圈二根励磁引线与滑环接触不良,接触电阻较大,发热也会增加。
5 发热的处理
(1)当发热处于初期,发热温度不高,如100℃以内,此时可以采用调整部分工作不良的碳刷的方法。如更换磨损较短的以及工作电流很小的碳刷;更换多次打磨不能带正常电流(<15A)的碳刷;调整或更换部分弹性较小刷握的弹簧;处理碳刷卡涩等措施,优化电流分配,减少发热量。
(2)适当降低发电机的无功负荷,减少励磁电流,从而降低碳刷的工作电流,减轻发热。
(3)出现个别碳刷断辫或脱辫,可先减小励磁电流;出现环火,则大量减小励磁电流,调整碳刷电流平衡后再更换碳刷。不可强行更换大量碳刷,同列一次更换碳刷只能一只、同行一次更换碳刷不超过四只;
(4)清理通风口,保持风道畅通,增加散热量。
(5)发热严重时应急处理:当正极、负线极滑环温度都升高达到120℃以上,采取更换碳刷或调整刷握的措施已经不能降低整体温度,另外由于整体温度较高,所有碳刷、刷握的工作条件很差,温度短时不但不能降低,而且将可能继续升高。此时最重要的措施是找出故障起因,降低工作温度,改善碳刷、刷握的工作条件。
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