工业赣木 乙烯工业2ETHYLEN0E16, IN2D8U(2ST)1RY 7~19 蒸汽凝液换热器泄漏原因分析及对策 王明臣,王语浓,王可心 (中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司,吉林吉林132022) 摘要:针对吉化乙烯厂动力装置凝液热量回收换热器频繁泄漏,对换热器损坏原因进行了详细深 入的分析和研究,并对问题原因相应提出了明确的整改措施和方案,实施后彻底解决了蒸汽凝液换热器 的泄漏损坏问题。 关键词:凝液换热器泄漏对策 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公 主要由高中压、低压、低低压3个等级的凝液回收 司乙烯厂动力锅炉装置是作为吉化大乙烯装置配 罐、低低压蒸汽凝液回收罐放空冷凝器组成,原工 套开车锅炉与其同步建成开车。该装置分为空运 艺流程为高中压凝液进入到高中压蒸汽凝液回收 站系统、除盐水系统、伴热系统、凝液回收系统和 罐(D8302),经过闪蒸出低压蒸汽后,通过液位调 锅炉系统等,因为该装置为大乙烯提供蒸汽、除盐 节阀控制凝液进入到低压蒸汽凝液回收罐 水、压缩空气等,装置运行情况直接制约着大乙烯 (D8303)中,在D8303罐闪蒸出低低压蒸汽后的 的能耗指标。因此自装置开车以来,为满足大乙 凝液通过液位调节阀控制进入到低低压蒸汽凝液 烯装置能耗降低的需要,先后在动力锅炉装置实 回收罐(D8301)中,凝液闪蒸出无应用级蒸汽并冷 施了多项技术改造,均取得了较好的节能降耗效 凝回收,未凝蒸汽放空。为实现节能降耗,对原流 果。 程进行了优化改造,在D8303罐凝液输送到 凝液热量回收换热器(E7809)为实施技术改 D8301罐之前增加1台固定管板列管式换热器 造新增设备,运行后频繁出现了泄漏,从而给装置 E7809,管程和壳程的换热介质分别是低压蒸汽凝 安全稳定生产带来隐患。本文将讨论分析换热器 液和伴热水,通过凝液热量对装置伴热水进行二 泄漏原因并制定相应的对策。 次加热,既回收凝液热量降低凝液在D8301罐中 闪蒸蒸汽量,从而降低其冷凝冷量消耗,又减少了 1 凝液回收换热器运行系统及泄漏情况 伴热水系统的加热蒸汽消耗,是典型的节能项目。 动力锅炉装置低压、低低压凝液系统原设计 改造后流程见图1。 高中压凝液回收罐 D8302 图1低压、低低压凝液回收系统流程示意 白项目实施后,不到3年,E7809壳程即出现 了大量泄漏,检修打开后发现管程换热管泄漏数 收稿日期:2015—11—10;修改稿收到日期:2016—02—23。 作者简介:王明臣,男,1993年毕业于吉林化工学院化学工程 量已经超过换热器报废比例,不得不对其进 专业,现任乙烯厂动力车间主任,工程师。