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二氧化碳回收使用的改进

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56 ・ ・ ~ k0nd a1 康迪日用化工有限公司 鼗 为降低发酵液的乙醛和高级醇含量,目前主 需用二氧化碳置换,可直接进酒。清酒罐碱洗前, 酵期间采用微压发酵,双乙酰还原和冷贮期间多 必须将此罐的二氧化碳从底部置换至另一个清酒 采用低压保压。成熟的发酵液二氧化碳含量较 罐中回收。碱洗后清酒罐必须先将罐内余气排 低,后期高浓稀释清酒过滤时需在线补充大量二 尽,然后再用二氧化碳从锥底备压0.08MPa,静置 氧化碳,给企业成本带来较大压力。为此我公司 30分钟后,再从排气阀缓慢降压至0.06MPa,进酒 成立二氧化碳回收使用攻关改进小组。 1改进前的现状 1月份二氧化碳消耗量为25.28kg/kL成品酒, 后使清酒罐罐压升至0.08 MPa,罐压稳定保持在 0.08MPa。 2.2.2缓冲罐、脱氧水罐、制水设备、搅拌桶、硅胶 清酒二氧化碳消耗14—16kg/kL,包装二氧化碳消 添加罐的操作改进 耗12~14kg/kL。 2改进措施 2.1回收 缓冲罐必须用二氧化碳从底部备压至 0.05MPa,静置3O分钟,再用二氧化碳备压至 O.07MPa;脱氧水罐用二氧化碳从底部备压至 酿造车间制作二氧化碳专用取样器;安装一 0.O5MPa后,静置3O分钟,脱氧水进罐时打开二氧 级除沫器,使喷灌的发酵罐可及时回收。解决管 化碳进气阀从底部缓慢充分洗涤。罐压达到 路连接的泄露问题,对温控人员进行二氧化碳回 0.08 MPa时可关闭底阀,再打开排气阀从上部缓 收纯度仪的操作培训。 慢排气,罐压稳定保持在0.08MPa。 冷麦汁满罐后18小时,温控人员检N---氧化 制水、滤酒结束先关闭搅拌桶内的二氧化碳 碳纯度,如I>99.5%,立即回收;如达不到要求,以 进气阀,再及时关闭二氧化碳进气总阀;硅胶添加 后每2小时测量一次二氧化碳纯度,纯度达到要 完毕,及时关闭二氧化碳进气阀。 求时立即回收。 2..2.3过滤速度的控制 2.2使用 清酒开始进入清酒罐半小时内,流速控制在 2.2.1清酒罐二氧化碳置换 10~l2千升/小时,半小时后再缓慢将流速提高到 清酒罐酸洗完毕,用二氧化碳补压至 20—25千升//J、时。清酒罐转换时将流速降到 O.06MPa,静置30分钟后方可进酒,进酒后使清酒 8—10千升//J、时。 罐罐压升至O.08MPa后从清酒罐排气阀缓慢排 2.2.4包装二氧化碳控制 包装灌酒结束与过滤人员交接清酒后,及时 停产24小时后的清酒罐,用压缩空气备压至 通知二氧化碳管理人员关闭通往包装的二氧化碳  0.08MPa,开始清洗,清洗完毕后,排气使压力降 进气阀。为零,再用二氧化碳备压至0.08MPa,静置30分钟 2.2.5发酵罐备压使用控制 气,罐压保持在O.08MPa。 后,从排气阀降压至O.06MPa,进酒后使清酒罐罐 100吨、200吨、300吨的发酵罐过滤时先用二 压升至O.08 MPa,从清酒罐排气阀缓慢排气,罐压 氧化碳备压0.15MPa,各滤出25吨、50吨、75吨后 保持0.08MPa。 用压缩空气备压,维持发酵罐罐压0.15MPa。 清酒罐酸洗后如果压力达到工艺要求,则不 3用气点管理 收稿日期:2010-04—06 各用气点二氧化碳使用前, (下转第58页) 康迪,消毒专家 总机:06.33-3178660 3164147传真:3178661 http:/h,r,wv.ko ̄ly.cn E-ma ̄:kondy97@163.com ・ 58 ・ 康迪日用化-I-有限公司 10.09 交; 表1 故障现象 故障原因 解决方法 ①查看变送器电源是否接反 ②测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压 变送器 ③如果变送器带表头的检查表头是否损坏 无输出 ,把电源极性接正确 必须保证供给变送器的电源电压≥12V 将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说 明是表头损坏 ④将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回 路中其他仪表是否正常。 ①温度指示仪表的量程是否与温度变送器的量程一 温度指示仪表的量程必须与温度变送器的量 致 指示温度 程一致 不正确 ②仪表的输入与相应的接线是否正确 温度指示仪表的输入是4—20mA的,则变送 器输出信号方可直接接入 ③变送器的供电电源是否正确,是否有24V直流电压 必须保证供给变送器的电源电压≥12V ①变送器电源是否正常 变送器输 ②实际温度是否超过温度变送器的所选量程 出≥20mA ③热电阻是否断线 ④接线是否松动 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大 的负载 重新选用适当量程的温度变送器 如果断线则需另换铂电阻 接好线并拧紧 ⑤铂电阻接线是否正确 ①变送器电源是否正常 变送器输 出 ̄<4mA ②实际温度是否超过温度变送器的所选量程 输入是三线制的就必须接三线 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大 的负载 重新选用适当量程的温度变送器 输人正极接铂电阻的一个端,输入负极及中 间端接铂电阻的另一个端的二根线。 ③铂电阻接线是否正确 人扣2分。当月二氧化碳回收设备无故障,二氧 提前lO分钟通知二氧化碳管理人员。各用气点 化碳实现自给自足,奖励二氧化碳操作工每人5 必须分散时间段用气,确保一个用气点正常供应 分。  l0分钟后,再供给下一个用气点。遵循先包装, 5改进后二氧化碳回收消耗情况(表1)表1 滤酒次之,最后发酵的使用原则。 二氧化碳回收人员发现汽化器汽化频次异常 (上接第56页) 时及时关闭供气总阀,关注各用气点的使用情况, 竺 、\ 1月份 2月份 3月份 4692.4l l1818.91 对不符合使用规定的用气点,可拒绝供气。发现 违反用气通知的用气点一次奖励1分,考核用气 点人员每人1分/次。 4奖惩与激励措施 成品酒(kL) 1946-32 回收量(t) 采购量(t) CO 消耗量(t) C02消耗(kg/kL) 17.42 31.12 49.65 25.28 99.6 19-32 l10.07 23.46 225.O1 0 237.76 19.68 过滤工段各班单独统计二氧化碳消耗与过 滤清酒数量,将吨清酒二氧化碳消耗量纳人绩 6改进的效益分析 成品二氧化碳购买价为1000元,t,每公斤1 效考核,消耗最低的班奖励6分,消耗最高的班 考核8分。当月吨冷麦汁二氧化碳回收高于 元。2月份节约费用10.6万元,3月份节约6.6万 6kg/kL成品酒,改 25kg/kL,温控操作工每人奖励1分。当月吨冷 元。二氧化碳使用单耗降低5.麦汁二氧化碳回收低于22kg/kL,温控操作工每 进的成效显著。 

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