胡天奇 程建平 苏保聪
(广州轨道交通监理公司八北监理3标)
摘 要:溶洞处理 灌注水泥砂浆
1 工程概况
广州市轨道交通八号线北延段施工7标之小坪车站,全长311m,标准段宽20.1m,覆土3m,底板标准段埋深16.41m,南、北端均为盾构始发,北端设置轨排井。车站平面如下所示(见图1)。
20.1m
图1 车站平面图
小坪车站地质情况从上至下依次为:人工杂填土、淤泥、粉细砂、中粗砂、砾砂、粉质粘土、残积土层、灰岩微风化岩。根据“一槽两钻”与地质详勘报告,地质剖面情况(节选D33—D34槽段)如下所示(见图2)。同时,车站的地下水位较浅,稳定水位埋深约0.9—6.7 m,标高为 1.5—7.3m。地下水存在于松散层孔隙水(主要在冲积砂层)和基岩裂隙水(主要在碎屑岩的强、中风化带)中。
根据地质钻孔揭露,车站灰岩为可溶性岩石,其微风化层存在大量溶洞,一旦溶洞周边水土体的流失,造成失稳会导致地面沉降和塌陷。为减少围护结构在施工时发生坍塌的风险,预防溶土洞在地下水作用下迅速发展的风险,减少后期运营的风险,必须对溶洞加以处理。
图2
地质剖面图一
图2 地质剖面图二
2 溶洞处理原则、范围及措施
2.1 处理原则
遵循岩溶处理、基底处理、围护结构、主体结构、抗浮方案、施工期涌水及运营风险防治方案等多方面协调统一考虑的原则,对工程影响范围内的非全填充溶土洞均应处理。 2.2 处理范围
对于围护结构底标高以下3 m范围的、基坑底板以下2 m范围的所有溶洞均应处理。 2.3 处理措施
溶洞采用压力注浆的方法进行处理,注浆压力从低到高,间歇、反复压浆。注浆液体分为单液浆、双液浆及水泥砂浆。
本文针对洞高大于3 m的溶洞采用水泥砂浆灌注进行处理的工法,进行了阶段性总结。
3 灌注水泥砂浆工法
3.1选择溶洞
根据一槽两钻的地质资料,选取在基坑东侧的D33-D34槽段位置进行该溶洞的水泥砂浆灌注,此溶洞相对位置远离交通道路,影响较小;同时,经过槽段周边的探边钻孔得知,此溶洞较大,包络图容积约为2200m3。具体位置如下所示(见图3)。该位置一槽两钻的D33-D34的钻孔施工记录如下表:
编号 ZT-D33-001 ZT-D33-002 ZT-D34-001 ZT-D34-002 入岩深度(m) 14.7 18 16 23 终孔深度(m) 28.2 29 27.5 30.18 溶洞位置(m) 20.2-28 19-27 17.5-25.9 23.2-28 备注 7.8m 8m 8.4m 4.8m 综上可知,该溶洞平均高度7—8米,为大溶洞,呈少量砂粒及粉质粘土填充状态。 3.2 机具准备
本次试验需用到的机械设备详见下表,施工前确保各机械运作正常。 序号 1 2 2 名称 锚固钻机 空压机 泵车 型号 MDL-135D 12m³ 数量 1台 1台 1台 备注 液压气动式 供气压力1MPa 泵送压力3MPa 3.3 材料准备
水泥砂浆根据设计图纸要求的配合比,采用搅拌站供应的M5水泥砂浆;水泥砂浆配比为:水泥:砂:水=1:6:1.1,水泥强度等级采用425R。
施工前搅拌站取得联系,让搅拌站备足材料;灌浆过程与搅拌站保持密切联系。
3.4 监测布点
为确保施工安全,控制施工风险,对该位置进行地面沉降点的布置,监测点采用没有下管的靠近试验孔的探边钻孔打入1m螺纹钢筋,顶部齐平地面。施工前先测得初始值。具体监测:钻孔成孔前监测一次作为初始值,成孔完成后监测一次与初始值对比,灌浆完成后再继续监测,连续3天监测数据稳定后停止监测,同时对整个施工过程中进行加密监测,将监测数据信息及时反馈,指导施工。详细的布点如下所示(见图3)。 图3 监测及布孔平面图
3.5 施工流程
3.5.1 布孔:布孔原则是每组灌砂浆孔成孔两个。根据探孔资料,选取溶洞最高处布一个孔作为主灌浆孔,另选一个作为主排气孔及副灌孔(二次灌浆孔),二洞间距约为1000mm。如果溶洞范围大,需多管多点施工灌浆,则每组砂浆孔间距不超过4 m,可根据溶洞大小适当调整。
3.5.2 成孔:采用螺旋空压机钻200mm孔径,钻至溶洞底0.5mm为止(见图4)。具体工法:
履带式锚固钻机通过60mm钻杆钢管与135mm的钻头相联,由电机带动液压动力,使钻杆转动、向下进尺,同时,12 m3的空压机提供气压动力,高压气通过钻杆内空作用于钻头,使钻头工作。当有气压压力时,钻头头部会突出,与钢管处呈陀螺状铰接,钻头呈陀螺状摇动、钻进可形成200mm左右直径的孔(见图6);其中钻头面是凸齿磨牙状,中心有两个直径约1cm的气孔,同时对地层产生扰动、破碎压力并能将渣土压出钢管外(见图5)。由于钢管钻杆与周围土层间始终存在气压力,来平衡土压力并能密实部份土体,保证不会塌孔。
地面二次灌浆孔146套管溶洞500500 图4 成孔示意图
图5 钻头平面图
图6 钻机钻杆及钻头联结图
3.5.3 下套管:成孔完毕后,中断气压,利用液压撤出钻杆及钻头,埋设146mm孔径的钢套管于200mm孔中,作为护壁管及注浆管。埋设深度至溶洞中部(即洞高的一半),并用夹具固定防止掉落,同时管的上部预留足够长度与混凝土泵车泵管连接。用同样的方法埋设一条钢套管深度至溶洞顶往下500mm的位置作为排气孔和二次灌浆孔。 3.6 灌注砂浆
采用泵送水泥砂浆。灌浆孔平面布置如下图(见图7)。上部灌浆管(146钢管)与泵车管连接后,直接泵送水泥砂浆(M5);在灌浆前,先对146管进行泵气通管;为保持二次灌浆孔贯通,需间隔进行通气防止堵塞。
2001000200146146146套管灌浆孔图7 灌浆孔平面图
二次灌浆孔
3.7 灌浆终止
观察地面冒浆情况,泵车的灌砂浆压力一般控制在3-5MPa,灌注不下即可终止。不可强行加大压力,以免周围空孔气压过大造成冒涌,泻压时造成塌孔塌方。第一次灌浆完成后,对二次灌浆孔继续灌注水泥砂浆,作为第一次灌浆的补充,此时其它探边孔可作为排气孔。二次灌浆的终止,可以以第一次的灌浆孔反冒出砂浆为准(见图8)。此时,可视为两个灌浆孔都已填充满了。
图8 二次灌浆图
4 效果检测
注浆效果检验,主要是检查填充率及密实程度。
4.1密实程度检验:灌浆结束28天后进行了抽芯检测。此特大溶洞检测抽取了3个孔,发现砂浆样品比较完整、不破碎(见图9),抗压强度平均值为0.8MPa,而设计要求抗压强度是不小于0.2MPa。表明砂浆固结状态及效果较好;同时采用原位标准贯入试验27次,实测击数为13—23,平均值为17击,设计要求是标贯击数应不小于10击,表明砂浆固结强度也达到合格。
4.2填充率检验:采用“二次压浆”方法检验。针对灌注砂浆孔不再进行二次压注砂浆,而是注水泥单液浆检验,压力值很快稳压达到0.6MPa,证明此孔内灌注效果较理想。
图9 砂浆抽芯芯样图
5 技术及经济效益总结
5.1 本工法优点
5.1.1砂浆坍落度虽大,但其堆积率远大于单纯的水泥浆液,故填充密实度也相较水泥单液浆而言更好。
5.1.2砂浆灌注后的固结强度一般而言,也大于单液浆的固结强度。
5.1.3砂浆灌注的速率工效较快,一般一小时可灌注40-60 m3,而单纯水泥浆一般一小时20-30 m3,二者存在明显差别。
5.1.4由于砂浆是搅拌站供料,对于工程计量更加清楚直观,可控性更强。本溶洞共计三组六个孔,灌注砂浆660m3,补充单液浆约450 m3,相较包络图的2200 m3,节约效果明显。 5.2 本工法缺点
5.2.1本工法在钻孔及灌浆施工过程中存在两个不足:一是气压带出渣土泥浆,四处飞溅,不利于文明施工;二是气压或泵送压过大,对地下水及土层扰动较大时,易造成孔洞周围甚至更大面积的路面塌陷,不利于安全施工。
5.2.2砂浆遇到地下水丰富且流动性较大时,极易产生砂、浆分离现象,达不到固结强度。5.2.3砂浆供料过程中,由于灌注量的不确定性,经常会造成供料过多而浪费的现象,不利于节约成本。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- dfix.cn 版权所有 湘ICP备2024080961号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务