维普资讯 http://www.cqvip.com 第3O卷第3期 2008年6月 甘肃冶金 V01.3O No.3 GANSU METALLURGY Jun.,2008 文章编号:1672-4461(2008)03-0014-03 桥梁式起重机工作级别的确定及其在实际中的应用 贾华川 (酒钢宏兴股份公司炼钢工序,甘肃嘉峪关730900) 摘、要:桥梁式起重机作为特种设备,其负载能力及工作级别必须满足现场工作的实际需要,宏兴炼钢工序23’、 24’25’起重机全部选定工作级别A7级进行技术改造,对满足现场作业频率及降低维修成本具有重要意义。 关键词:工作级别;增容改造;作业率 中图分类号:TH215 文献标识码:A 1 引言 2000年,宏兴股份公司炼钢工序对23’、24’、 25’起重机进行了增容改造,3台起重机全部按照原 起重机按A6级(重级)进行校核改造,而未考虑起 重机使用年限及新标准按A7级(特重级)进行校核 改造。 (1)按83年以前国家旧的标准,工作级别A6级 车设计的工作级别增容至95/20 t(注:25’起重机原 设计工作级别为A7级,23’、24’起重机原设计工作 级别为A6级)。由于3台起重机原设计的工作级别 不同,所以在相同工况条件下运行的3台起重机改造 后其性能也不相同,25’起重机运行较为平稳,而23’、 24’起重机已体现出当时按A6级进行校核暴露出的 不足。因此,2(K)2年2月份对23’、24’起重机系统按 符合23’、24’起重机现场的实际工作情况。 根据对23’、24’起重机作业频率调查情况,起重 机一个工作循环的总时间为115 rain,其中空载时间 为38 min,空包时间为49 min,重包时间为28 min。 一个工作循环中起升机构的工作时间为70 min,其 机构运转时间率JC=70/115×100%=60%。按国 家83年以前的旧标准分析,此工作状况与旧标准中 的重级(即A6级)典型载荷图相符,即按照旧标准 原设计的重级工作级别能够满足使用要求。 (2)按国家新标准,为最大限度满足安全性要求, 其在确定工作级别时有一定的安全裕度。 其作业率进行校核,根据校核结果,提出必需对2台 起重机按工作级别A7级进行增容改造。 2 问题的提出 随着宏兴公司炼钢工序转炉出钢量的增加, 23’24 起重机作业频率较以前有很大提高,虽然对 、国家新标准以最大限度满足安全性要求而制定 的,有一定的安全裕度,因此根据机构运转时间率 其进行了改造,但经1年的运行,主起升设备的故障 率并未明显下降,传动部件的使用周期也未明显提 JC值,23’、24’两台起重机机构工作类型应按特重级 进行校核改造。即2台起重机虽可以满足国家新标 准起重量95/20 t、工作级别A6级使用,但能否满足 国家新标准起重量95/20 t,工作级别A7级使用,有 高,起重机的主传动系统已不能满足现场作业的要 求,成为起重机的薄弱环节,主要体现在以下几个方 面: (1)23’起重机主钩卷筒心轴2001年8月份从轴 承包内部断裂。 (2)24’起重机主钩同步轴齿轮联轴器内齿圈八 个月内断裂2次。 (3)大车车轮安装处经常开裂。 待于校核计算。 (3)23’、24’二台起重机自炼钢厂投产以来一直 在线使用,特别是主卷系统使用年限较长,鉴于此, 本次技改选定工作级别A7级进行改造。 23’24’起重机由于原车设计时工作级别是A6 、(4)起重机主钩制动轮为 0o mill,制动闸瓦使 用周期仅为20 d。 (5)S760型慢速轴联轴器使用寿命明显下降。 级(重级),因此增容改造时银起总厂按起重量95/ 20 t,工作级别A6级进行校核改造,虽从理论上能 满足现场作业率的要求,但在实际运行过程中已体 现出故障率较高,另外按照国家标准推荐的重级以 上起重机使用寿命2O年,23’、24’二台起重机已快 到使用年限,因此现23 、24’起重机需按A7级进行 3 原因分析 经调查,银川起重机总厂在2000年对23’、24’ E-maLI:GSL YJ L@I26-c0m …。。Ⅲ6维普资讯 http://www.cqvip.com 第3期 贾#- ̄11:桥梁式起重机工作级别的确定及其在实际中的应用 校核增容改造。 许用扭转应力:[TⅡ]=TI/nⅡ=180/1.6=112. 5 MPa . 4 实施措施 对23 、24 起重机主起升传动部件按载重量 95/20 t,工作级别A7级进行校核,根据校核结果对 相关不满足A7级别的部件进行重新选型改造。 4.1 高速浮动轴校核 nⅡ一安全系数:取nⅡ=1.6 23 、24 起重机:T一=MⅡ一/W=1 638.8/(0. 2×(o.09) )=11.2 MPa<[TⅡ] 25 起重机:Tmax=MⅡ一/w=2 407.7/(0.2× 已知:轴材料45号钢,正火、回火处理,轴径d =(0.09)’)=16.5 MPa<[TⅡ] 结论:通过疲劳计算,强度计算校核,该材质轴 径的浮动轴能够满足增吨要求。 4.2主卷筒轴校核 已知:轴材料45 钢,正火、回火处理,轴径d=  ̄P200 mm;d2= ̄p260 111121;盯b=580 MPa;盯。=290 MPa;o-l=235 MPa;Tl=135 MPa;-r。=0.55;13"1。= 一—90 mm;Erb=600 MPa;盯。=300 MPa;Erl=240 —MPa。扭转:T—l=140 MPa; T。=0.6 Er。=0.6×300=180 MPa。 4.1.1疲劳计算轴所受最大扭矩 Ml一= bMe 式中: 一动载系数, =(I+ )=(1+ 1.1)/2=1.05; 2一起升载荷动载系数, =1.1。 23 、24’起重机:Ml一= bM。=1.05×9 750× 90/588=1 564.3 N・121 O.55×290=159.5 MPa 分析:对于单联卷筒组,卷筒轴仅受等效弯矩的 作用。双联卷筒组,卷筒轴轴承座以外与联轴器联 接端承受由于两侧制动、运动不一致而产生的扭矩 25 起重机:Ml = bM。=1.05×9 750×132/ 588=2 298.2 N・121 作用。而且该扭矩是导致卷筒轴破坏的主要因素, 下面对卷筒轴最危险截面——螺纹退刀槽处进行校 核。 扭矩应力:T =M。一/W 23 、24’起重机:T =Ml一/W=1 564.3/(0.2 4.2.1 疲劳计算 ×(0.09) )=10 729 081 N/m 10.7 MPa 25#起重机:T =Ml一/W=2 298.2/(0.2× (0.09) )=15 762 689 N/m =15.6 MPa 轴受最大扭矩:Ml~=k M=1.3×2 ×D筒/ 2,其中:k 一不均系数。 对23 、24 起重机:Ml一=k M=1.3×2盯×D 筒/2=1.3×2×66 673×I/2=86 675 N・121 轴受脉动循环的许用扭转应力:[一r]=2,r一。/ ((k+ )×n£) 对25 起重机:M】一=k,M=1.3×2(r×D筒/2 =式中:k一考虑零件几何形状和零件表面状况的 应力集中系数,取k=3; 一材料敏感系数,取 = 0.2;nl一安全系数,nI=1.25。 1.3×2×66 673×1.1/2=95 342 N・121 扭矩应力:T =Ml一/w。=2 298.2/(0.2×(o. 09) )=15 762 689 N/m =15.6 MPa 对23 、24 起重机:T =Ml一/W =86 675/ [T]=2"r—l/((k+ )×nI)=2×140/((3+0. 21×1.25)=70 MPa 故23 、24 起重机:T =10.7 MPa<[T],满足要 求。 25 起重机:T =15.6 MPa<[T],满足要求。 4.1.2 强度计算 (0.2×(0.o2)’)=54 171 875 N/m =54 MPa 对25 起重机:T =Ml一/w。=95 3'J2/(0.2× (0.026) )=2 712 278 N/m =27 MPa t 轴受脉动循环的许用扭转应力:[,r]=2,r一 / ((k+ )×n1)=2×135/((3。375+0.2)×1.5)= 5O.3 MPa 轴所受最大转矩:MⅡ~= ×M。 23 、24 起重机:MⅡ ,= 2×M。=1.1×1 489.8 =1 638.8 N・121 故对23 、24 起重机:T =M1一/W。=86 675/ (0.2×(0.02) )=54 171 875 N/m =54 MPa> 25 起重机:MIImax= 2×M。=1.1×2 188.8=2 407.7 N・//1 [T],不满足要求。 25 起重机:T =Ml一/W。=95 342/(0.2× 最大扭转应力:T =MⅡ /W 23 、24 起重机:T一=MⅡ一/W=】638.8/(0. 2×(0.09) )=11.2 MPa 25 起重机:T一=MⅡ一/w=2 407.7/(0.2× (0.09) )=16.5 MPa (0.026) )=2 712 278 N/m =27 MPa<[T],满足 要求。 4.2.2 强度计算 轴受最大扭矩:MⅡ一= 2×k ×M=1.1×2× 2 Er×D筒/2,k 一受力不均系数,取k =2。 E-mail:GSLYJL@I26-c0m Ⅲ…6。。。维普资讯 http://www.cqvip.com
甘肃冶金 第3O卷 对23 、24 起重机:MlImax= 2×k ×M=1.1×2 对25 起重机:T=57 MPa<[T],满足要求。 结论:通过校核,原23 、24 起重机卷轴上平键 ×2(J-×D筒/2=1.1×2×2×66 673×1/2=146 68l N・1TI 增吨使用时将会出现压溃失效,需增大卷轴轴径和 平键截面尺寸,25 起重机卷筒轴平键满足使用要 求。 对25 起重机:MⅡ = 2×k ×M=1.1×2× 2or×D筒/2=1.1×2×2×66 673 ×1.1/2=161 349 N・1TI 4.4 慢速轴端联轴器计算 4.4.1 联轴器传递额定力矩 计算扭矩应力:T=MⅡ /w 对23 、24 起重机:T=MlImax/W。:146 681/ (0.2×(0.02) )=92 MPa 对25 起重机:T=MⅡ /w。=161 349/(0.2 ×(0.026) )=46 MPa 对23 、24 起重机:M.=2×66 673×0.5=66 673 N・1TI 对25 起重机:M =2×66 673×0.55=73 340 N・1TI 许用应力:[T]=T /nⅡ=159.5/1.8=88.6 MPa 4.4.2 联轴器传递的等效力矩 M等效=k× 2×M。 对23 、24 起重机:T=MⅡ~/w =146 681/ 对23 、24 起重机:M等效=k× 2×Me=1.8× 1.25×1.3×1.1×66 673=214 560 N・1TI (0.2 (0.02) )=92 MPa>[T],不满足要求。 对25 起重机:T=MⅡ /w =161 349/(0.2 对25 起重机:M等效=k× 2×Me=1.8×1.25 ×1.3×1.1×73 340=235 972 N・1TI ×(0.026) )=46 MPa<[T],满足要求。 结论:通过疲劳强度校核,原23 、24 起重机卷 筒轴强度不能满足要求,25 起重机卷筒轴满足要 求,因此需增大23 、24 起重机卷筒轴危险面直径, 根据校核结果,23 、24 起重机的危险截面轴径由 00 Inin增大至q ̄260 IBm,改造后的轴径保证与 25 起重机通用。 4.3 平键校核 4.3.1 挤压应力:盯;=2t/d×k×l 4.4.3 联轴器选用 应满足:M等效≤[M] 对23 、24 起重机:¥760许用转矩[M]=71 000 N・m<M等效,不满足要求。 对25 起重机:¥366许用转矩[M]=250 000 N ・1TI>M等效,满足要求。 结论:23 、24 起重机原¥760联轴器不能满足 使用要求,25 起重机所选联轴器¥366能满足使用 要求,因此需将23 、24 起重机联轴器¥760更换为 ¥366联轴器。 对23 、24 起重机:盯;=2 t/d×k×l=(2×1.3 ×2×66 673×1/2)/(0.2×0.01×0.25)=346 MPa 对25 起重机:盯;=2t/d×k×l=(2×1.3×2× 66 673×1.1/2)/(0.26×0.015×0.3)=163 MPa 通过对23 、24 、25 起重机主起升传动部件的 校核,不难发现25 起重机已满足工作级别A7级、 许用挤压力:[盯i]:0.65盯 =0.65×360=234 MPa 载重95/20 t要求,要使23 、24 起重机同样满足工 作级别A7级、载重95/20 t要求,则需更换2台起 重机主起升机构低速级中的卷筒连接轴、联轴器、卷 因此对23 、24 起重机:13" =2 t/d×k×l=346 MPa>[盯:],不满足要求。 对25 起重机:盯;=2t/d×k×l=163 MPa< 筒毂、轴承座、轴承及慢速轴,为检修的方便,改造后 的主卷起升部件的尺寸与25 起重机相同。 [盯 ],满足要求。 4.3.2 剪切强度 T=2t/d×b×l 5 结语 对起重机进行改造时,为使改造后的起重机具 有先进的技术经济指标,确保起升机构传动部件的 对23 、24 起重机:T=2t/d×b×l:(2×1.3× 2×66 673×1/2)/(0.。-3×0.045×0.25)=77 MPa 对25 起重机:T=2t/d×b×l=(2×1.3×2× 使用周期及降低设备故障率,在校核计算时必须考 虑起重机的作业率,根据机构运转时间率JC%确定 其工作级别,之后按选定的工作级别对各部件进行 校核,以确定需改造部件。 收稿日期:2007—11-22 66 673×1.1/2)/(0.2×0.056×0.30)=57 MPa 许用剪切应力:[T]=0.5盯 =0.5×360=180 MPa 因此对23 、24 起重机:T=77 MPa<[T],满足 要求。 作者简介:贾华川,工程师,毕业于东北大学。 E-mail:GSLYJ L@1 26_c0m 眦渊—